公司尼日尔生产运维团队迎战雨季挑战,确保油井稳定运行。
每年的六至八月,撒哈拉沙漠迎来雨季,而今年的8月,沙漠的气候条件尤为严苛。暴雨频繁,通常在夜间降临,每两到三天就会有一次大规模降水。
作为尼日尔二期的一部分,Gololo-1/2生产区块的三口油井(编号为Gololo-7、8、10)已于今年5月底投产。这些油井产出的原油首先汇集到Gololo-1 BS(增压站),在那里通过混输泵和电加热器增压、加热后输送至Agadi BS站。这些油井产出的原油质量较差,混合油样的倾点和析蜡点普遍偏高。
进入8月,夜间雷雨频繁,导致Gololo油区多次遭遇停电、停泵和停井的情况。由于夜间的暴雨和严峻的安保形势,运维人员难以及时到达现场进行应急处理,每次停产时间长达6至10个小时。此外,雷雨天气导致环境温度下降,Gololo-1/2生产区块的原油进站温度持续降低,低于析蜡点,进而在管线中形成大量蜡质沉积。
为了防止长时间停产并清理管线中的蜡质,自8月11日起,尼日尔生产运维团队开始24小时值守Gololo-1BS站。在生产部门的领导下,运维团队采取了多项措施,确保Gololo-1/2生产区块(包括Gololo-7、8、10井)至Gololo-1BS站的主干线安全稳定运行:一是深入分析油井生产情况,运用高温热水反洗井技术解决井筒结蜡问题,调整三口高凝油井的电潜泵(ESP)运行频率,将井口温度从37℃提升至约53℃,有效缓解了油井结蜡的状况;二是针对原油物性,为三口高凝油井增设井口降凝剂加药装置,有效降低了原油的倾点和析蜡点。三是充分分析和论证清管方案,落实应急处置方案和措施,在连续54小时的不间断热洗后,成功完成了对Gololo-1/2生产区块至Gololo-1 BS站管线的首次清管作业。
在实施这些方案的过程中,大量油蜡从管壁脱落并聚集在增压站混输泵进口过滤器内,导致泵进口堵塞。运维团队24小时待命,及时清理过滤器内的积蜡,确保了混输泵的安全稳定运行。
自8月11日入驻Gololo-1增压站以来,经过15天的不懈努力,尼日尔生产运维团队以精细的工作、精心的组织和坚定的决心,协助业主顺利完成了管线清蜡工作,赢得了业主的高度评价和赞誉。
来源:天津大港油田集团工程建设有限责任公司